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dc.contributor.authorCorrales Ur, Yadira
dc.date.accessioned2022-10-04T15:45:13Z
dc.date.available2022-10-04T15:45:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationCorrales Ur, Y. (2019). Análisis del comportamiento del pozo Seb-18 después de la reentrada realizada para el incremento de futuras producciones. Tesis de Especialidades. Universidad de Matanzas.es
dc.identifier.urihttp://rein.umcc.cu/handle/123456789/134
dc.description.abstractLa presente investigación se desarrolla en el yacimiento petrolero Seboruco, específicamente en el sector Este del mismo, pertenece a la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo de Occidente (EPEPO). El estudio tiene como propósito general analizar dos vías factibles para incrementarla producción del pozo SEB-18 después de realizada la reentrada en el año 2018, y aprovechar mejor su potencial. La primera vía consiste en determinar los parámetros de bombeo correctos: caudal (Q), diferencia de presión o carga de la bomba (ΔP, H) y velocidad de operación. Se evalúa la BCP con su sumergencia actual y luego con una sumergencia de 100 m, utilizando herramientas computacionales como: Analysis Well Production (AWP), Índice de Productividad Real (IPR) y balances de energía mediante Microsoft Excel, y se determina si es necesario cambiar la bomba de forma tal que cumpla con dichos parámetros. La segunda vía es proponer una medida geólogo-técnica complementaria (acidificación con HCL) para alcanzar mayores rendimientos.Para proponer la MGT indicada se analizan las características del reservorio, las del pozo, así como las del potencial productivo alcanzado en las otras reentradas de pozos aledaños al SEB-18re.La acidificación aumenta la permeabilidad del reservorio y por tanto la afluencia de petróleo desde el yacimiento. Los resultados que se obtienen en la investigación arrojan que la bomba KUDU 120K1500, con la que se explota actualmente el pozo está trabajando realmente con los parámetros (Pwf=6370,8kPa, QPA=79m3 /d y Ef.B=80,1%). Al disminuir la sumergencia a 100 m, se obtuvieron los siguientes (Pwf=3948,1kPa, QPA=84m3 /d y Ef.Bo=90,4%).Finalmente, al calcular la carga de la bomba una vez modificada la sumergencia, se obtiene H=1705 m con los cuales no es posible llevar el petróleo hacia la superficie, por lo tanto se propone instalar la bomba KUDU 122K 1800. La combinación del cambio de bomba junto con la MGT, incrementan la producción en 145 m3 /d recuperándose la inversión desde el mismo primer año.es
dc.language.isoeses
dc.publisherUniversidad de Matanzas. Facultad de Ciencias Técnicas. Departamento de Química e Ingeniería Químicaes
dc.subjectinvestigación ecológicaes
dc.subjectpetróleoes
dc.subjectproducciónes
dc.titleAnálisis del comportamiento del pozo Seb-18 después de la reentrada realizada para el incremento de futuras producciones.es
dc.typeThesises


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