Análisis del comportamiento del pozo Seb-18 después de la reentrada realizada para el incremento de futuras producciones.
Resumen
La presente investigación se desarrolla en el yacimiento petrolero Seboruco, específicamente en el
sector Este del mismo, pertenece a la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo de Occidente
(EPEPO). El estudio tiene como propósito general analizar dos vías factibles para incrementarla
producción del pozo SEB-18 después de realizada la reentrada en el año 2018, y aprovechar mejor su
potencial. La primera vía consiste en determinar los parámetros de bombeo correctos: caudal (Q),
diferencia de presión o carga de la bomba (ΔP, H) y velocidad de operación. Se evalúa la BCP con su
sumergencia actual y luego con una sumergencia de 100 m, utilizando herramientas computacionales
como: Analysis Well Production (AWP), Índice de Productividad Real (IPR) y balances de energía
mediante Microsoft Excel, y se determina si es necesario cambiar la bomba de forma tal que cumpla
con dichos parámetros. La segunda vía es proponer una medida geólogo-técnica complementaria
(acidificación con HCL) para alcanzar mayores rendimientos.Para proponer la MGT indicada se
analizan las características del reservorio, las del pozo, así como las del potencial productivo alcanzado
en las otras reentradas de pozos aledaños al SEB-18re.La acidificación aumenta la permeabilidad del
reservorio y por tanto la afluencia de petróleo desde el yacimiento.
Los resultados que se obtienen en la investigación arrojan que la bomba KUDU 120K1500, con la que
se explota actualmente el pozo está trabajando realmente con los parámetros (Pwf=6370,8kPa,
QPA=79m3
/d y Ef.B=80,1%). Al disminuir la sumergencia a 100 m, se obtuvieron los siguientes
(Pwf=3948,1kPa, QPA=84m3
/d y Ef.Bo=90,4%).Finalmente, al calcular la carga de la bomba una vez
modificada la sumergencia, se obtiene H=1705 m con los cuales no es posible llevar el petróleo hacia la
superficie, por lo tanto se propone instalar la bomba KUDU 122K 1800.
La combinación del cambio de bomba junto con la MGT, incrementan la producción en 145 m3
/d
recuperándose la inversión desde el mismo primer año.